发布时间:2020-12-16
给大家讲下最近的处理一个硅胶管粘模异常的案列。之所以把粘模当成案例,是因为太具有代表性。
一,前几天看了一个硅胶管帖子,说粘模严重,无法生产,已经停工。
二。材料变化:再生胶使用含胶率高的再生胶,胶粉原先是使用自己的边料磨的胶粉,大小如芝麻大小。现改用胶粉厂出的40目胶粉。
三,原先用的最便宜的再生胶,搭配自己磨的10目左右的芝麻大小的胶粉,无粘模现象。现换高弹性含胶率高的再生胶,搭配40目胶粉,严重粘模包气。无法生产。
四。配方搭配:4公斤NR.4公斤SBR.19公斤再生胶。6公斤胶粉。
一直说换材料后,就是换再生胶和细的胶粉,粘模严重,包气。无法生产。我到达后,摸了下胶料,第一感觉,就是胶料太粘了。因为再生胶用量大,所以粘性很严重。那么对于胶料粘性重,该如何解决呢?正常做法是增加硬脂酸和石蜡。可是配方中已经达到2.5份和1.5份了。我到了后。
第一分析原因。
1.再生胶质量好了。含胶率高了。同时粘辊和粘模性是增加了。
处理结果:模喷涂一次脱模剂,气泡率换模具生产,沟槽更深。排气更差。
方法:
建议:
1.模具表面必须做好处理,如电镀,铁氟龙。4.胶料的材质疏松性越好,越有利于排气。